自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例:利用3D打印机制作简易的夹具
这周的改善活动记主要介绍了如何利用3D打印机制作简易夹具~
► BEFORE ~改善前~
为了将快速轴用锁紧器的本体和手柄位置对齐,需要打入平行销。
<问题点>
因为快速轴用锁紧器的本体内部装有板簧,需要用手指按着手柄才能打入平行销。进行多次的按压后,手指会很痛。
负责这道工序的工人们纷纷表示希望能够改善现状,所以我们进行了检讨和改进。
► AFTER ~改善后~
我们使用3D打印机制作出了专门进行手柄位置固定的简易夹具。
<效果>
・不需要再用手指按压着来进行平行销的打入,手指不再疼痛。
・一个夹具可以进行多个快速轴用锁紧器的固定工作,节省了很多时间。
往往需要连续进行100个以上的快速轴用锁紧器的固定,有了这套简易夹具,很大程度上减轻了工人们的负担。
-这是我们做出的改良方案-
负责这道工序的工人们都表示此项改善帮了他们很大的忙,工作轻松了很多。3D打印机可以快速的制作想要的夹具,希望在今后的改善中还能发挥其作用。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南