自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例: 通过3D打印机提高工作效率&减轻负担
这周的改善活动记是关于如何通过3D打印机提高工作效率的同时还能减轻工作负担~
► BEFORE ~改善前~
在BJ131系列的组装中,需要将线圈、弹簧、挂件、螺栓放入基座并旋转六角扳手进行固定。
<问题点>
・为了压缩线圈弹簧,需要用手紧紧压住挂件并转动扳手,会对手腕等造成负担。
・手滑时,按住的挂件就有飞出去的危险。
因为很多组装人员都是女性,所以需要尽早进行改善。
► AFTER ~改善后~
为了能使用电动驱动程序进行组装,用3D打印机制作了治具。
<效果>
・不需要用手压住挂件,减轻了作业负担。
・改善前:20秒→改善后:10秒
・电动工具可以从上面按压螺栓,让组装人员能够放心稳定的进行作业。
-这是我们做出的改良方案-
要按压M16尺寸的线圈弹簧是需要很大的力气的,尤其是对女性组装人员来说,更是费力气。这次的改善减轻了身体负担,节省了工作时间,得到了大家一致的认可。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南