自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例: 如何减少管理办公消耗品的时间
在今尾,我们会以提高生产率,增强产品质量为目标进行不断地改进和改善工作,这个版块每周都会向大家介绍我们实际的改善活动事例,从5S活动到如何更好的提高安全性,以及成本的削减等方面做详细介绍。
这周的改善活动记,是关于如何更好的减少管理办公消耗品的时间~
► BEFORE ~改善前~
因为平时使用笔、打印纸等办公消耗品的人很多,一不小心就会出现库存不足,但是无人察觉的情况。
<问题点>
・除了消耗品的负责人以外,其他人不知道是否有及时补充库存的必要。
・消耗品的负责人需要定期的一件件的确认库存,很花费时间。
・偶尔还会出现重复订货的情况。
► AFTER ~改善后~
把库存情况和订单情况都明确标注,让使用的人一目了然,自由安排。
<效果>
・是否还有库存一目了然。
・不需要在一遍遍的检查库存。
・库存剩下最后一件的时候就会表明是否已经订货,避免出现重复下单的情况。
-这是我们做出的改良方案-
对于消耗品的负责人来说,肯定经常会有人询问“这个还有库存吗?”有时候负责人一时间也很难准确答复,有个这个改进方案,无论是对使用者还是负责人,都十分的方便,可以更好地节省时间。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南