自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例:改善活动记之「如何避免无用的照明」
在今尾,我们会以提高生产率,增强产品质量为目标进行不断地改进和改善工作,这个版块每周都会向大家介绍我们实际的改善活动事例,从5S活动到如何更好的提高安全性,以及成本的削减等方面做详细介绍。
这周的改善活动记,是如何避免无用的照明~
► BEFORE ~改善前~
负责三台边缘加工机和一台钻床共计4台机器的工作人员,因为需要频繁的往来于几台机器之间,所以作业区域的灯一直是亮着的。
<问题点>
在浪费电的同时电费的价格也会变高
每次都需要按点灯开关,忙的时候很容易忘记。
► AFTER ~改善后~
把各个机器的普通的荧光灯都换成感应灯,工作人员工作时电灯会自动打开,人走之后又会自动熄灭。
<效果>
从之前的四台机器都亮着灯到现在的只有在工作的机器才会亮灯,对电量的节约十分有效,能消减约四分之一以上的电费。
–这是我们做出的改良方案–
在节约电的同时还可以节省开灯关灯的时间,更在集中精力在工作上。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南