自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例: 巧用电子秤,缩短捆包作业的时间
这周的改善活动记是关于如何缩短捆包作业的时间~
► BEFORE ~改善前~
在往仓库里存放一些小零件时,需要将规定数量的零件放入防锈袋中。
<问题点>
・因为需要工人一个一个去数,所以当零件数量过多的时候,数起来很花费时间。
・而且需要一直保持注意力的集中,才能保证数量不会数错。
总之这是一项费时费力又费神的工作,需要尽快进行改善。
► AFTER ~改善后~
我们经过讨论,决定购入一个电子秤,设定好参数之后,可以根据重量来确定数量。
<效果>
・不需要再一个一个去数,缩短了工作时间。
・因为是根据重量来确定数量的,所以不会有数错的情况发生。
一整个月下来,整个部门可以缩短约40个小时的时间,很大程度上提高了工作效率。
-这是我们做出的改良方案-
导入了电子秤之后,提高了工作效率,缩短了作业时间,而且其他很多地方也可以用到电子秤,这次的改善很有效果。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南